1、主要技術參數(shù)
MXC3350型選擇性破碎機與D2056型振動篩、TD75 -1000型慢速手選皮帶機系統(tǒng)配套完成原煤篩選、破碎選矸任務。
1)滾筒有效直徑3 300 mm,有效長度5 000mm,轉(zhuǎn)速12.1 r/min;2)最大入料粒度300 mm,出料粒度50 mm;3)滾筒傾角為0°、2°、3°)物料跌落次數(shù)為20次、17次、14次;5)處理能力1 000t/h(混煤)、50 t/h(塊煤)。
2、現(xiàn)場使用存在問題
1)滾筒大梁容易被物料砸傷,導致變形、裂紋,甚至斷裂,大梁與兩側(cè)蓋板聯(lián)接螺絲容易松動,刷大螺栓孔,造成大梁運行不穩(wěn)定;
2)提升板、導流板受安裝角度及數(shù)量的影響,易損壞,成本提高,維修量加大,開機率較低;
3)提升板與導流板布置不合理,破碎篩分量達不到要求。
3、技術改造與處理
針對此破碎機存在的問題,根據(jù)現(xiàn)場實際,進行了多項技術改造,收到了良好的效果。
1)嚴格控制破碎機入料粒度,在皮帶機的轉(zhuǎn)載點(即入料口)加設一道篩網(wǎng),防止超大物料進入破碎機;滾筒內(nèi)提升板、導流板損壞后,為防止物料直接砸向大梁,利用自制的防砸板臨時補充,再行更換;采用循環(huán)法,每3天緊固兩排大梁螺栓,以保證大梁螺栓聯(lián)接穩(wěn)固。在篩網(wǎng)與大梁之間加設一層橡膠墊,起到消振、減少篩網(wǎng)與大梁之間的擠壓力,保護大梁不受損壞。
2)破碎機滾筒安裝中心角生產(chǎn)廠家都已確定,運行中觀察發(fā)現(xiàn)提升板、導流板的數(shù)量及安裝角度對破碎機的破碎與篩分影響很大。經(jīng)多次試驗,采用12°提升板或者導流板安裝角適當加大,可以增加物料軸向移動速度,減少物料跌落次數(shù),減少導流板、提升板的損壞,但破碎率較低。
要做到既能滿足生產(chǎn)要求,又相對降低提升板、導流板的損耗,只有改變原導流板、提升板的數(shù)量及布局。原布局為提升板87塊、導流板24塊,改為提升板51塊(其中12°的45塊、0°的6塊)、導流板增加為63塊,安裝角調(diào)整+22.5。,運行效果良好。
3)選擇性破碎機既要完成煤矸破碎,又要達到篩分指標,缺一不可。原機出廠時,提升板,導流板采用均勻布置,使用中發(fā)現(xiàn):入料量大時,破碎能力小,篩分效果好;入料量小時,破碎能力大,篩分效果差。
為此,我們把整個滾筒劃分為前后兩個半段:前半段(入料段)多布置提升板,增加煤矸跌落次數(shù),使破碎任務在前半段完成;后半段多布置導流板,提高篩分能力。這樣使物料破碎區(qū)篩分區(qū)明確,保證先破碎后篩分,提高了生產(chǎn)率,減少了物料在滾筒內(nèi)的停留時間,減少了對導流板、提升板的損耗。
4、經(jīng)濟效益
1)由于破碎機導流板、提升板損壞嚴重,造成滾筒圓周方向不平衡、設備偏載、超負荷運行。改造后電流由31A降到22 A,每年節(jié)約電費1.1萬元;2)改變提升板、導流板布局后,每月減少配件投入2160元,每年節(jié)約材料、配件2.6萬元;
3)滾筒大梁加設防砸板后減少了大梁損壞(已更換4根),節(jié)約維修費4.8萬元;4)改造后,選矸率由0. 35%上升到1.58%,提高1.23%。商品煤灰分由19.11%降到17.99%,降低1.12%。商品煤售價增加201.6萬元(年產(chǎn)150萬t)。
綜合每年可增加經(jīng)濟效益210萬元。
5、結束語
MXC3350型選擇性破碎機通過對滾筒大梁采取的保護措施,對導流板、提升板的合理布局、角度的調(diào)整、數(shù)量的增減等技術改造,該系統(tǒng)運行正常,效益顯著,使該破碎機在煤礦生產(chǎn)中的應用更加科學合理,充分發(fā)揮了其作用,實踐證明改造是成功的,為煤炭質(zhì)量的提高,為經(jīng)濟效益及社會效益的提高打下了堅實的基礎。