1、系統(tǒng)工藝設(shè)備
破碎系統(tǒng)設(shè)備見表1。
2、提產(chǎn)過程中存在的問題及解決
1)重型板式給料機喂料量不夠。原設(shè)計是變頻調(diào)速控制,當(dāng)調(diào)至最快50Hz時只能達到600t/h左右,主要原因是石灰石下料口不合理,板式給料機上的物料堆積厚度僅400mm。
原下料口為鋼筋混凝土澆注梯形地坑,地坑左右兩側(cè)有混凝土墻及水管和電纜線路,鏟車只能從前面上料。清除兩側(cè)的障礙,對水管和電纜線路進行改造,并用鋼板進行防護,使鏟車也能從左右兩側(cè)上料。使下料口由原來的單面鏟車供料改為三面鏟車供料,重型板式給料機輸送石灰石的厚度由400mm提高至800mm,最大喂料量可達1000t/h。
2)石灰石下料口地坑內(nèi)的鋼軌經(jīng)常折斷。石灰石下料口內(nèi)為防止砸壞和磨損,鋪設(shè)了火車鋼軌,如圖1所示。原鋼軌直接固定在下料坑壁預(yù)埋鐵上,鋼軌間距30mm,之間是空隙。隨著下料口內(nèi)物料堆積厚度增加,部分石灰石塊卡入鋼軌縫隙,在石灰石向前運動過程中扭斷鋼軌。斷鋼軌進入破碎機,造成設(shè)備損壞。
我們在鋼軌之間焊上鋼筋籠,用∮16螺紋鋼呈井字形分布在鋼軌之間,焊接在鋼軌上,焊完后在鋼軌之間澆注混凝土。既防止石灰石塊進入鋼軌間隙,又起到加固鋼軌作用,解決了斷鋼軌問題。
3)破碎機經(jīng)常出現(xiàn)飽倉,錘頭磨損加劇。原來破碎臺時產(chǎn)量在550t/h時,每套錘頭可破碎70萬t石灰石,錘頭消耗0.15元/t。臺時產(chǎn)量提高至800t/h后,破碎機經(jīng)常出現(xiàn)飽倉,造成錘頭磨損加劇,每套錘頭可破50萬t石灰石,錘頭消耗在0.2元/t。
我們對錘頭進行了改進,改進后增加了錘頭質(zhì)量,提高了破碎能力,改進前錘頭116kg/個,改進后126kg/個,改進前后錘頭結(jié)構(gòu)見圖2。改后錘頭的厚度沒有增加。根據(jù)破碎機的結(jié)構(gòu),鍾頭的厚度有增加5mm的余地,今后還可作試驗性的改進。
改后每套錘頭可破石灰石80萬t,錘頭消耗0.125元/t。
4)篦板經(jīng)常發(fā)生變形和斷裂,出料粒度≤25mm僅達85%,主要原因是產(chǎn)量提高后篦子受力增大,疲勞失效,造成變形和斷裂。
對篦板進行了改進,篦條厚度由原25mm改為28mm,篦縫由原先30mm改為27mm。改后粒度合格率提高至95%以上,篦板使用一年沒有發(fā)生故障。
5)提高臺產(chǎn)后破碎機揚塵加劇。破碎機和2條膠帶輸送機的除塵主要由序號6袋除塵器完成。2條收塵管道,一條接到序號3膠帶輸送機頭部,一條接到序號4膠帶輸送機尾部,靠閥門調(diào)節(jié)風(fēng)量,通過序號3膠帶輸送機的密封罩,使破碎機腔內(nèi)形成負壓,達到收塵的效果。
提產(chǎn)后2條膠帶輸送機不增加揚塵,破碎機人口及檢查門等部位揚塵增大,通過調(diào)整密封效果仍較差。對除塵管道進行了改進,在破碎機的前檢查門處安裝了一個∮500mm的除塵管道接至序號6除塵器,通過手動蝶閥調(diào)節(jié)各管道的收塵風(fēng)量。另在石灰石入口處增加噴水噴頭,降低揚塵。改后揚塵達標(biāo)。
6)序號4膠帶輸送機經(jīng)常發(fā)生超負荷跳停,帶料停車還造成減速器內(nèi)置逆止器失效。經(jīng)研究是膠帶輸送石子堆積太厚,而皮帶傾角13.9。,傾角較大,皮帶輸送機超負荷過大。我們通過改變電動機和減速器的傳動帶輪的直徑提高膠帶速度,由1.25m/s提高到2.0m/s,因減速器內(nèi)置逆止器經(jīng)常發(fā)生故障,在改電動機帶輪的過程中在電動機端增加了一臺電磁抱閘(ED80/6),解決了倒車問題。
3、改進效果
改進前后主要參數(shù)對比見表2。
由表2看出,經(jīng)過改造,石灰石破碎系統(tǒng)的臺時產(chǎn)量由550t/h提高至800t/h,破碎粒度合格率也有一定的提高,設(shè)備能保證長期安全運行,按年使用石灰石250萬t計算,改后年可節(jié)電約225萬kWh,年可節(jié)約錘頭費用6.25萬元,經(jīng)濟效益可觀。