1 主軸與軸承安裝形式,故障產(chǎn)生過程
如圖l所示,主軸與軸承采用的是脹套過盈連接。脹套外面和軸承內(nèi)套內(nèi)是1:50錐度,按照說明要求過盈0.05mm,也就是游隙由自由狀態(tài)到安裝后減小0.05mm(由厚薄規(guī)檢測)。半年使用后,飛輪端產(chǎn)生主軸與軸承松動現(xiàn)象,軸承溫度達(dá)700C以上潤滑油變黑。檢查發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)套和脹套,脹套和軸燒研磨損深度1.5mm左右。
2、修復(fù)工藝及裝配改進(jìn)
分析脹套及軸的磨損的主要原因是過盈不夠產(chǎn)生松動造成,松動的原因是不同金屬膨脹系數(shù)不同,軸、軸承脹套體積外部尺寸也不同。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,使過盈減小,加上飛輪端負(fù)荷大,從而使軸承和脹套及軸產(chǎn)生松動。
軸承是不可焊接的,而軸用焊接方法恢復(fù)尺寸會產(chǎn)生應(yīng)力,造成斷軸和彎曲現(xiàn)象,經(jīng)研究,我們采取如下辦法對軸、軸承和脹套進(jìn)行修復(fù)。
軸的修復(fù)如圖2所示。把軸的安裝端面用車床車成深度為2mm、螺距為3mm的螺紋,采用TS215耐磨劑涂在軸的表面,經(jīng)1h的固化后,加工表面恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)
脹套制作。脹套和軸承是配套的,如果采用新產(chǎn)品需大型軸承廠定做,工期比較長,影響礦石產(chǎn)量。我們利用我廠現(xiàn)有鑄造技術(shù),自制一個球磨鑄鐵原尺寸脹套,調(diào)質(zhì)后基本達(dá)到原脹套性能。
采用鍍鐵修復(fù)軸承內(nèi)套,磨光后恢復(fù)到原尺寸。
3、改進(jìn)安裝工藝和裝配
產(chǎn)生的原因基本找到了,所以安裝過程中要增加過盈量,達(dá)到0.08mm~0.12mm。
原設(shè)計的安裝工具達(dá)不到改進(jìn)后的過盈量,我們自制一套安裝工具,用300t千斤頂把脹套壓緊,經(jīng)多次厚薄規(guī)檢測“游隙”減少0.10。檢查軸承內(nèi)套、脹套正常。
修復(fù)軸承內(nèi)套和調(diào)整過盈后,其它按照要求安裝。整個修復(fù)時間10天,節(jié)約資金30萬元,經(jīng)過四年的使用沒出現(xiàn)任何問題,軸承間隙由安裝前0.30mm到現(xiàn)在磨到0.60mm(正常磨損),油溫、油質(zhì)正常效果非常好,為其它大型軸承及軸的修理積累了經(jīng)驗(yàn)。