1、問題及分析
1)在實際應用中,機體外的調節絲杠無法調節篩板橫梁。原因:一是弧形篩板與機體兩側間距過小,機體內膛寬度為1440mm,篩板外側寬度為1438mm,篩板外端與機體壁只有Imm間隙;二是篩板上面的機體壁上安裝有厚度為30mm的襯板。正常生產時,篩板上部與機體兩側的襯板間塞滿物料,篩板無法用調節絲桿向上調節,只有將轉子吊出,清出篩板與襯板、機體間的物料,才可對篩板調節,而實事上是不可能經常停機做如此調節的。
2)圓盤間距小于錘柄厚度,造成錘頭卡在圓盤間。錘柄安裝錘頭處的厚度為125mm,而各圓盤間的距離為120mm,在啟車、停車時的慣性力下,尤其遇到難碎物件時,錘柄沿銷軸回轉經常卡死在兩圓盤之間。而破碎腔內空間狹小,無法使用手錘或大錘將其擊打出來,只能被迫將機蓋吊去,再設法將錘柄取出,給生產造成很大影響。
3)錘柄材質強度不足。錘柄為鑄鋼件,打擊板、反擊板材質為合金白口鑄鐵,生產的第2個月,由于一錘柄鑄造缺陷,在運轉中折斷,導致其它許多錘柄折斷,篩板破損,打擊板、反擊板破碎,造成了重大機械事故。
2、改進方法
1)將弧形篩板架的寬度由原1438mm改為1400mm,即與機體兩側各有20mm的縫隙,同樣篩板長度減至1410mm,即與機體兩側各有15mm的縫隙。改進后,篩板與機體兩側不再堆積、充塞物料,這樣調節絲杠很容易地隨時調節篩板橫梁,使錘頭與篩板保證合適的距離。
改進前,因篩板調節不靈活,錘頭10d翻個,平均20d更換1套錘頭,而改進后,平均40d更換1套錘頭,可把錘頭使用到極限狀態,減少了配件消耗。
2)將錘柄安裝錘頭處的寬度由原125mm改為150mm,這樣錘柄不可能再被圓盤卡住。并且將錘柄由鑄造工藝改為鍛造加工,避免因鑄造存在的缺陷。打擊板、反擊板的材質由原合金白口鑄鐵改為ZGMn13。
改進前打擊板、反擊板幾乎每月都有裂紋或斷邊角,經常造成事故。改進后已運轉半年多沒有一塊反擊板、打擊板出現裂紋,并且磨損也很少。