Ø2. 2m圓錐破碎機具有破碎比大,產(chǎn)量高,功率消耗小,產(chǎn)品粒度均勻和適用于硬礦石等優(yōu)點獲得廣泛應(yīng)用,其中又以標(biāo)準(zhǔn)型和短頭型應(yīng)用最廣。在生產(chǎn)應(yīng)用中我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)該破碎機支承動錐的碗形軸承座與瓦之間的定位不合理,造成碗形瓦與碗形座錯位,致使碗形軸承回油孔堵塞失效,引發(fā)動錐甩油和飛車,影響破碎機的正常運轉(zhuǎn)。針對運行中存在的問題,我們決定對其定位進行改進。
2、02.2m圓錐破碎機原碗形瓦安裝方法
碗形軸承由碗形座和碗形瓦等組成,碗形瓦裝入碗形座的孔內(nèi)。碗形瓦座和碗形瓦面上都設(shè)有回油溝和孔,在碗形座外緣處均布12個016mm定位銷孔(11孔)并塞人10個定位銷,其中二個對稱位置用來安裝銅瓦吊環(huán)用的,如圖l所示:
碗形瓦也在相應(yīng)的位置上鉆有12個孔,其中2個用來攻絲安裝吊環(huán),其余10個為∮16mm的通孔。將碗形瓦裝入定位后(保證回油暢通無阻),定位銷與銅瓦孔之間留有一定的間隙,然后依靠熔化的鋅合金澆入后進行充填和固定,如圖2所示:
3、原安裝方法存在的缺陷
因為原定位只能限制軸承座與銅瓦的圓周方向
轉(zhuǎn)動錯位,沒有限制銅瓦的軸向上串的功能。又因為動錐大約15t,轉(zhuǎn)動慣性很大,加上空轉(zhuǎn)和下礦時轉(zhuǎn)向不同,加速了破壞銅瓦孔和定位銷的鋅填料,而產(chǎn)生錯位,并造成以下幾個問題:
(1)由于碗形銅瓦錯位,使回油堵塞失效,產(chǎn)生甩油,造成油箱潤滑油減少,如發(fā)現(xiàn)不及時,流量保護失靈,還將引發(fā)水平軸瓦與碗形瓦燒壞等設(shè)備事故。
(2)由于該種定位不牢靠,需要經(jīng)常進行拆卸裝配,熔鋅也很費時間,無形中增加了維修人員的勞動強度。
(3)易造成動錐飛車,而飛車會增加動錐的擺動幅度(如果排礦口調(diào)整不合適),形成固定襯板與活動襯板相碰撞,輕則卡死、重則將襯板碰裂。
4、改進后的結(jié)構(gòu)形式
經(jīng)深入分析,決定保持原有的定位方式不變,將碗形座與碗形瓦在原定位的半徑處(原12個孔中間)均布6個f119mm的通孔,并為碗形座加設(shè)凸臺(由于有斜面),確保螺絲緊固后不彎曲。如圖3所示:
另外碗形瓦的孔加工為階梯形,利用銷釘螺栓將座與瓦聯(lián)接固定,這樣既增加了圓周方向錯位限制力,同時又可避免因吊動錐上來將瓦帶起的現(xiàn)象發(fā)生,保證了設(shè)備的安全可靠。如圖4所示:
5、改進后的效果
(1)根據(jù)實踐,圓錐破碎機運轉(zhuǎn)一年之久沒有因為碗形錯位上串而甩油和飛車。
(2)延長了維修周期,減輕維修人員的勞動強度,年節(jié)約檢修費用約12萬元,保證了長周期的安全生產(chǎn)。
綜上所述,圓錐碗形瓦定位的改進,是完全可行的,它能確保碗形瓦和碗形座不錯位,提高設(shè)備的運轉(zhuǎn)率,該定位方法的改進現(xiàn)已在某礦推廣使用。