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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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150MW機組鍋爐制粉系統(tǒng)常見故障機預(yù)防措施

發(fā)布時間:2013-08-13 08:09    來源:未知

一、引言
    制粉系統(tǒng)是現(xiàn)代火力發(fā)電廠鍋爐專業(yè)中不可缺少的輔機設(shè)備之一,提供鍋爐燃燒的燃料,根據(jù)鍋爐燃燒的要求進行燃料的加工輸送,制粉系統(tǒng)設(shè)備的安全運行,直接影響著鍋爐的穩(wěn)定燃燒,而煤質(zhì)的好壞直接影響制粉系統(tǒng)的安全運行,直吹式制粉系統(tǒng)對燃料的要求更為苛刻,所以現(xiàn)在300MW機組以下,廣泛應(yīng)用中儲式制粉系統(tǒng),中儲式系統(tǒng)不受負(fù)荷限制,可以在本身正常處理下工作。
    l、制粉系統(tǒng)構(gòu)造
    華能沾化電廠二期各2臺機于2005年擴建投產(chǎn)。#3、#4號機組所選2 x150MW鍋爐屬于上海鍋爐廠有限公司設(shè)計制造的SG-480/13.7-M776型鍋爐,每臺鍋爐配置兩套中間儲倉式乏氣送粉制粉系統(tǒng),2臺Afl235/60球磨機為沈陽重型機械廠生產(chǎn),2臺給煤機為CS2024HP全封閉皮帶稱重式給煤機,我廠#3、#4機每爐采用各l6臺TCF(T卜_6型葉輪給粉機,1只容積為238d煤粉倉,2只容積為24mr13原煤倉,2套HW-CB-Ⅲ型多通道粗粉分離器,2套HW-CXB-1細(xì)粉分離器.2臺采用M5-36No.20D型高效離心式排粉機,采用1臺CS-350L型齒索式輸粉機用于兩爐粉倉之間煤粉的輸送,及其它木塊分離器,木屑分離器,鎖氣器等附件等,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
  2、制粉系統(tǒng)現(xiàn)存問題
  制粉系統(tǒng)作為機組運轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié),其作用猶如人體的消化系統(tǒng)=隨機組長周期運行,轉(zhuǎn)動部件磨損后往往難以得到及時維護或更換,系統(tǒng)隱患日益增多,而企業(yè)煤源緊張,燃煤品質(zhì)偏離原設(shè)計煤種較多,勢必加劇“胃”負(fù)擔(dān),當(dāng)其超出制粉系統(tǒng)適應(yīng)范圍時,系統(tǒng)故障率將積聚增多。據(jù)統(tǒng)計:磨煤機震動大、大小齒輪結(jié)合處(大小齒輪配合問題)、磨煤機大瓦潤滑油系統(tǒng)故障、磨煤機入口風(fēng)門不嚴(yán)、磨煤機入口混合箱磨損嚴(yán)重漏粉、給粉機一次風(fēng)粉管道磨損嚴(yán)重漏粉及堵塞、粉倉溫度高、制粉系統(tǒng)放炮爆燃、粗粉分離器積粉、細(xì)粉分離器人口處積粉,不僅造成運行、檢修人員工作量大幅增加,還嚴(yán)重影響機組經(jīng)濟性,威脅人身和設(shè)備安全。
二、制粉系統(tǒng)故障及防范措施
    l、磨煤機振動
    磨煤機振動大是整個制粉系統(tǒng)的大問題。減速機和傳動機振動大是磨煤機安裝投運初期的通病,由于其低轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)的特性,掩蓋了安裝中存在的問題。隨著運行時聞的延長,減速機大小齒輪之間嚙合不良,磨損不均勻,影響磨煤機的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。更換齒輪時,小齒輪更換得多,大齒輪基本不換,嚙合不良帶來的振動越來越大。在傳動機上,兩側(cè)雙驅(qū)動,大齒圈與小齒輪的齒數(shù)差別較大,大齒圈為半齒圈組合而成,齒數(shù)190個,小齒輪齒數(shù)23個,在運行一段時間后,小齒輪磨損嚴(yán)重,大齒圈磨損較輕,大齒圈表面進行過淬火處理,硬度大,耐磨性能較好,而小齒輪頻繁更換。#爐乙磨煤機大齒圈投產(chǎn)至今從未更換過,形成減速機、傳動機配合嚴(yán)重不良,引發(fā)磨煤機整機產(chǎn)生劇烈振動,造成故障停運。另一方面,減速機與傳動機同筒體之間為兩側(cè)雙驅(qū)動方式,在安裝時誤差大,中線不正,偏差較大。三條軸線不在相互平行的直線上,形成“三叉”式結(jié)構(gòu),驅(qū)動時引發(fā)了振動,經(jīng)常發(fā)生減速機、傳動機地腳螺栓斷裂的故障,這是安裝工藝不良所造成的。由于轉(zhuǎn)速相對較大,減速機振動值基本處于標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)運行,傳動機振動值一直在超標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下運行,振動值在138一152mm之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于112mm的標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施,使軸系達到基本平行,在合格的范圍之內(nèi),避免再次形成“三叉”線的結(jié)構(gòu)形式,從而消除了振動源。要徹底處理安裝中形成的缺陷,難度大、工期長,需重新進行基礎(chǔ)澆灌,更換疲勞的地腳螺栓,整機的振動值才能達到標(biāo)準(zhǔn)。至今,磨煤機整機運行穩(wěn)定,振動值控制在112mm以內(nèi)。
  為解決減速機、傳動機振動問題,采取措施:
  (1)在檢修中對所有傳動部分齒輪的齒面,進行逐齒修刮,消除嚙合中的誤差,不合標(biāo)準(zhǔn)的,不準(zhǔn)安裝。
  (2)對減速機進行返廠修理,返廠修理后的減速機各項指標(biāo)必須達到全優(yōu),各結(jié)合面不漏油,振動值在運行中不超過105mm。
  (3)利用機組大修和小修,對磨煤機的軸系維修取得了良好的效果,節(jié)能降耗成果顯著。
    (41對磨煤機的小齒輪的臺板進行了焊接加同,犬齒輪兩半咬合螺栓進行加固,大小齒輪齒面修復(fù)硬度處理。
  2、磨煤機潤滑油系統(tǒng)故障
    (1)磨煤機高壓油泵是限制磨啟動條件之一,如果不啟動高壓油泵直接開啟磨煤機,大瓦無油膜潤滑,長期會導(dǎo)致磨煤機大瓦磨損損壞,開磨前啟動高壓油泵尤為重要,隨著環(huán)境溫度的變化,特別是夏季,高壓油泵時常達不到啟磨條件,往常經(jīng)驗開啟慢速盤車形成油膜后再開啟主動電機,給運行和檢修與設(shè)備安全運行很多不利因素,后期經(jīng)過多次聯(lián)系廠家及兄弟單位進行考證改造,對高壓油泵出口壓力額定值進行調(diào)整,由原來的額定值4MPA調(diào)整到2.5MPA.經(jīng)過長期環(huán)境差的驗證現(xiàn)已改善了運行狀態(tài)。
  (2)潤滑油溫度高,我廠采用的磨煤機輔助設(shè)備也是沈重配套設(shè)備,因兩地環(huán)境差原因,設(shè)計出廠潤滑油油箱冷油器,容積較小,對于當(dāng)?shù)丨h(huán)境溫度差比到了夏季達不到冷卻效果,建議更換容積較大冷油器,更改冷卻水管道,有效提高冷卻效果,磨煤機減速機現(xiàn)四臺磨煤機都是用的箱內(nèi)死油潤滑,有可能對減速機使用壽命帶來不利因素,減速機震動大也是原因之一,長期高溫運行油質(zhì)粘度降低變壞,在減速機透氣孔處經(jīng)常有油氣滲出,特別是環(huán)境溫度高時,污染設(shè)備環(huán)境,失去冷卻效果,以往根據(jù)工況溫度與測量震動數(shù)據(jù),被迫更換合格潤滑油,經(jīng)現(xiàn)場測溫記錄,減速機現(xiàn)丁況溫度50℃左右,而稀油站出口母管工況溫度在30℃度左右,這樣改造后經(jīng)稀油站冷卻流動潤滑,可以降低溫度20qC左右,建議在減速機上加裝進油管與回油管進行改造,改為磨煤機減速機潤滑油通過稀油站流動潤滑,有效降低設(shè)備震動,改善設(shè)備運行工況,現(xiàn)設(shè)備上已有管道接口,管道連接到磨煤機稀油站油箱上,與磨煤機出人口大瓦走同樣的油泵和潤滑油母管,這樣減速機的潤滑油能夠得到稀油站的過濾冷卻,我想對設(shè)備應(yīng)該有良好的健康水平改善。
  3、粉倉溫度高
    (1)我廠3#、4#機組自投產(chǎn)以來,經(jīng)常發(fā)生粉倉溫度高,既造成了設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞,義嚴(yán)重的危脅著人身及設(shè)備的安全,還對生產(chǎn)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。
    (2)煤粉倉溫度高的原因
    往往煤粉爆炸的前期是自燃,混合成一定濃度的風(fēng)粉氣流吹向自燃點時,不僅加劇自燃,還會引起自燃處燃燒,而接觸到著火的風(fēng)粉氣流隨時會產(chǎn)生爆炸。流動的煤粉爆炸的主要因素就是風(fēng)粉氣流中的含氧量、煤粉細(xì)度、風(fēng)粉混合物的濃度和溫度。發(fā)熱量高的煤爆炸的可能性就大,控制制粉系統(tǒng)漏風(fēng)也是解決積粉自燃的原因之一。當(dāng)然煤粉倉內(nèi)煤粉爆燃的一個條件就是必須具有一定的溫度。煤粉爆燃之前,必須具備一定的環(huán)境溫度,煤粉在粉倉內(nèi)只能短時間貯存,系統(tǒng)長期停運應(yīng)將粉倉內(nèi)余粉放掉,應(yīng)盡快置換新粉避免積粉。煤粉在倉內(nèi)正常流動時呈整體流一層層依次下落,在倉內(nèi)周圍沒有滯流情況,,當(dāng)產(chǎn)生積粉時稱為漏斗流,可能粉倉壁鑄石板脫落,造成積粉死點,只有中間的薪煤粉流動,積粉仍然在倉內(nèi)新磨制出的煤粉較疏松,在煤粉倉內(nèi)逐漸被壓緊,并吸附空氣中的水份,流動性就減弱,貯存著的煤粉與空氣接觸發(fā)生氧化發(fā)熱,溫度逐漸升高,最后會引起自燃。如果積粉增加則造成粉倉空間相對減少,所以應(yīng)盡量避免積粉。主要是空氣漏進粉倉引起煤粉自燃,例如粉倉防爆門不嚴(yán),人空門漏風(fēng),吸潮管道漏風(fēng)等等,我廠#3爐煤粉倉停爐后經(jīng)常出現(xiàn)粉倉內(nèi)溫度高現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)鑄石防磨板有部分脫落現(xiàn)象,經(jīng)過一次大修對此進行了處理檢查,對漏風(fēng)點進行檢修封堵,對粉倉死角進行了空間填充處理,增加了煤粉間流動性,取得良好效果。特別是臨時停爐一定要封堵好煤粉倉防止空氣流人。
  4、一次風(fēng)管道堵塞的原因及分析整改
  一次風(fēng)管堵塞是煤粉鍋爐的常見故障,如不及時疏通,輕則影響鍋爐燃燒穩(wěn)定,降低機組出力,重則引起鍋爐滅火,嚴(yán)重時還會造成煤粉自燃,燒壞風(fēng)管。因此,正確地判斷堵塞部位,采取恰當(dāng)?shù)氖柰ǚ椒,在短時間內(nèi)疏通風(fēng)管,既能減輕1:人的勞動強度,又能保證人身與設(shè)備的安全。
    (1)次風(fēng)管堵塞的現(xiàn)象。一次風(fēng)壓測點前堵,一次風(fēng)壓指示逐漸減小直至到零;一次風(fēng)壓測點后堵,一次風(fēng)壓較其它未堵管和平時有所升高;堵塞的風(fēng)管對應(yīng)的火嘴無煤粉噴出,鍋爐燃燒穩(wěn)定性變差,爐膛負(fù)壓波動增大;氣溫,氣壓下降;對應(yīng)的局部火檢燈亮度減弱;由于進入爐膛的煤粉量減少,過?諝饬吭龃螅囱趿勘碇甘驹龃螅;堵塞嚴(yán)重時對應(yīng)的給粉機跳閘。
    (2)次風(fēng)管堵塞的種情況及原因分析。其原因如下:①給粉機啟動前沒有進行吹掃;②煤粉水份大或灰份高,比重大,流動性差;③給粉機自流或下粉量太大,造成風(fēng)粉比例不當(dāng)。以上原因引起的風(fēng)管堵塞,一般僅在風(fēng)粉混合器前后管段,堵管長度不會太長。因為此處堵塞后,一次風(fēng)輸送煤粉的能力消失,給粉機下粉只能在風(fēng)管內(nèi)自流,當(dāng)其充滿度達到極限時(給粉機下粉垂直管滿粉),給粉機過負(fù)荷掉閘。這個過程一般只有十幾分鐘。由于火嘴結(jié)焦或風(fēng)壓低,煤粉潮,比重大,濃度高等原因,煤粉沉積在風(fēng)管底部并逐漸延長積粉距離,造成風(fēng)管通流面積逐漸減小,阻力增大,使積粉最終延至給粉機下風(fēng)粉混合器處,造成給粉機過負(fù)荷掉閘。
    (3)-次風(fēng)管堵塞的處理方法。人爐處風(fēng)管堵塞的疏通當(dāng)堵塞還沒到達風(fēng)粉混合器處時,應(yīng)立即停止該給粉機運行,清除噴燃器結(jié)焦,然后用0.8MPa左右的壓縮空氣通過一次風(fēng)管吹掃7L逐個進行吹掃,一般情況下吹掃2—3個孔即可吹通。
    給粉機下粉管風(fēng)粉混合器處的疏通先關(guān)閉給粉機下粉插板和一次風(fēng)門,將給粉機下垂直管段活節(jié)卸下,通以0.8MPa左右的壓縮空氣,煤粉會從卸口處向上噴揚,當(dāng)無煤粉噴揚時,說明風(fēng)粉混合器處管段的煤粉基本吹空。此時應(yīng)將壓縮空氣膠管移至一次風(fēng)門后的測速孔內(nèi),吹掃堵塞在風(fēng)粉混合器前的一次風(fēng)管內(nèi)的煤粉,煤粉會從給粉機垂直管的卸口噴出。當(dāng)無粉噴出時,再將壓縮空氣膠管移插入給粉機垂直管內(nèi)吹掃十幾分鐘后抽出,用手試一下卸口處有無負(fù)壓抽吸現(xiàn)象,如有則說明整個風(fēng)管已無全堵部位。此時,可將卸口臨時封閉,開啟一次風(fēng)門,并適當(dāng)提高一次風(fēng)壓,將殘留在風(fēng)管內(nèi)的煤粉吹入爐膛。由于吹掃過程中有大量的煤粉進入爐膛,鍋爐的氣溫,氣壓會迅速上升,爐膛內(nèi)氧量大幅度下降,此時運行人員應(yīng)嚴(yán)格注意鍋爐的監(jiān)視和調(diào)整,防止超溫,超壓和滅火。
  (4)-次風(fēng)管堵塞的預(yù)防措施。設(shè)備方面的預(yù)防措施一次風(fēng)管的布置盡量避免陡升爬坡;給粉機的轉(zhuǎn)速指示與實際相符,并與下粉量呈線性關(guān)系;一次風(fēng)壓表指示要準(zhǔn)確醒目;一次風(fēng)門開度指示與實際相符;通過熱力試驗對鍋爐四角各層的一次風(fēng)速進行調(diào)整。要糾正一次風(fēng)擋板一律全開就能提高風(fēng)壓避免堵管的錯誤觀念,因為擋板全開極易造成阻力小的風(fēng)管風(fēng)速更大,阻力大的風(fēng)管風(fēng)速更小,而更易堵管。為防止誤操作,一次風(fēng)門與給粉機之間應(yīng)加裝閉鎖裝置;在有條件的情況下,應(yīng)加裝和完善風(fēng)粉在線監(jiān)測裝置,使鍋爐運行人員直觀地了解鍋爐各角各層燃燒器的粉量,風(fēng)量,風(fēng)溫等參數(shù),從而有效地避免一次風(fēng)管的堵塞。
三、結(jié)論
   通過總結(jié)制粉系統(tǒng)常見故障和防范措施,不僅使我們自身設(shè)備異常運行分析能力得以提升,還能防范事故發(fā)生,有效降低系統(tǒng)故障率,減少設(shè)備維護費用,保障文明生產(chǎn)和機組安全穩(wěn)定運行。

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