
生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

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142t/h鍋爐故障跳閘原因探討
發(fā)布時間:2013-08-13 08:09 來源:未知
1、前言
廣州鋼鐵股份有限公司(簡稱廣鋼)熱電廠32MW發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)多年,在以往運(yùn)行過程中,由于142t/h鍋爐燃燒管理系統(tǒng)(BMS)聯(lián)鎖保護(hù)動作或其它故障原因?qū)е洛仩t故障跳閘的次數(shù)較多、恢復(fù)生產(chǎn)所需的時間也較長,造成公司對電力需求的制約,影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。因此,分析鍋爐BMS聯(lián)鎖保護(hù)動作的原因和采取有效措施減少鍋爐的跳閘次數(shù),對提高鍋爐安全、高效運(yùn)行是很有必要的。
2、142t/h鍋爐的簡介和存在問題
廣鋼熱電廠二期電站142 t/h鍋爐系A(chǔ)BB進(jìn)口高溫高壓自然循環(huán)鍋爐。鍋爐上配有4個切向旋流式煤粉燃燒器和2個高爐煤氣燃燒器,分布在前墻A、B(煤粉燃燒器)、C(高爐煤氣燃燒器)三層,在這6個燃燒器心配有6支輕油槍,輕油槍由液化石油氣點(diǎn)火。鍋爐最大連續(xù)出力為142 t/h,蒸汽壓力10MPa,蒸汽溫度528℃。
鍋爐燃燒管理系統(tǒng)BMS( Burner ManagementSystem)采用的是澳洲BABCOCK 9000系列鍋爐安全燃燒監(jiān)控系統(tǒng),它是由TTL與非門電路卡件組合而成的。它的主要功能是監(jiān)視和控制鍋爐啟動、停止和運(yùn)行的任何階段所產(chǎn)生的一系列參數(shù),并能對異常I況作出快速反應(yīng)。在鍋爐正常運(yùn)行和啟停等多種工況下,它能連續(xù)密切地監(jiān)視燃燒系統(tǒng)的參數(shù)和狀態(tài),不斷地進(jìn)行邏輯判斷和運(yùn)算,必要時發(fā)出動作指令,通過種種聯(lián)鎖裝置,使燃燒器中的有關(guān)設(shè)備嚴(yán)格按照規(guī)定的合理程序完成必要的操作或處理未遂事故,以保證鍋爐安全。但該系統(tǒng)存在如下缺陷:系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不合理,容易引起故障;系統(tǒng)回路劃分不清晰,容易造成故障的進(jìn)一步擴(kuò)大,同時故障分析難度大;系統(tǒng)陳舊兼容性不強(qiáng),不利于系統(tǒng)更新與維護(hù),備品配件價格昂貴;容易引起誤動作,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
另外,鍋爐同時還存在現(xiàn)場點(diǎn)火設(shè)備中點(diǎn)火槍的點(diǎn)火成功率較低;火焰監(jiān)視器的監(jiān)測準(zhǔn)確度差;其它輔助設(shè)備的可靠性低等問題。該鍋爐在日常運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)由于BMS聯(lián)鎖動作或其它儀表故障導(dǎo)致鍋爐跳閘。影響鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、引起鍋爐故障跳閘的原因分析
3.1 儀表用空氣壓力低
儀表用空壓機(jī)送出的壓縮空氣是為了滿足儀表、控制調(diào)節(jié)閥等的用氣需要。在運(yùn)行中空壓機(jī)因出口溫度高,進(jìn)風(fēng)口濾網(wǎng)堵塞,備用空壓機(jī)不能及時連鎖切換投入。一些儀表調(diào)節(jié)閥的空氣減壓閥質(zhì)量不過關(guān),發(fā)生爆裂。空氣管道老化脆裂,以及因干燥器故障、儀表用空氣管道的疏水閥損壞,使空氣帶水,造成儀表用空氣壓力低于0. 5MPa保護(hù)值時,鍋爐的儀表用空氣壓力過低BMS系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)動作,鍋爐跳閘。
3.2火焰消失
由于鍋爐運(yùn)行中,鍋爐煤粉燃燒器設(shè)計(jì)不合理,煤種適應(yīng)性差,風(fēng)粉配比不當(dāng),煤粉著火困難,燃燒不理想,爐膛工況稍有波動,燃燒器的火焰監(jiān)測器監(jiān)測不到火焰,造成火焰信號消失連鎖保護(hù)動作,鍋爐跳閘。另一方面,原設(shè)計(jì)在每個煤粉、輕油燃燒器上各安裝一個紅外線火焰監(jiān)測器,在每個高爐煤氣燃燒器上安裝一個紫外線火焰監(jiān)測器,當(dāng)火焰監(jiān)測器投入后,若監(jiān)測到的火焰強(qiáng)度低于安全值且延時時間超過安全時間時,則對應(yīng)的一層煤粉燃燒器、一層輕油燃燒器或一個高爐煤氣燃燒器退出運(yùn)行。燃燒器火焰監(jiān)測器還有一個比較大的缺陷是探頭探測范圍比較小,存在一定的盲區(qū)。在運(yùn)行中,由于火監(jiān)不能全面、正確、及時地反映出爐膛的火焰情況,經(jīng)常出現(xiàn)所有火焰消失誤信號,造成鍋爐跳閘。
3.3 總風(fēng)量過小
鍋爐在運(yùn)行中多次因控制系統(tǒng)原來設(shè)計(jì)的各I/O模塊的輸出輸入信號編排比較混亂,總風(fēng)量過小的跳閘信號與一些非重要的報(bào)警信號同接在一個I/O模塊上,這些報(bào)警信號接線端子破損,有部分金屬絲裸露和松脫,裸露和松脫部分與金屬外殼距離非常小,當(dāng)碰觸報(bào)警信號線時,造成報(bào)警信號線對地短路,從而造成遠(yuǎn)程控制輸入、輸出模塊的電源開關(guān)跳閘,總風(fēng)量大于最小值的信號中斷,引起鍋爐總風(fēng)量過小聯(lián)鎖保護(hù)動作,造成鍋爐跳閘。
3.4 引風(fēng)機(jī)跳閘
引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中,因引風(fēng)機(jī)MCC(馬達(dá)控制中心)開關(guān)運(yùn)行狀態(tài)反饋信號的輔助端子松動或電壓不穩(wěn)定時,狀態(tài)反饋信號中斷,發(fā)出引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)反饋錯誤信號,造成鍋爐BMS控制系統(tǒng)不能正確識別引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),誤認(rèn)為引風(fēng)機(jī)已停止運(yùn)行的聯(lián)鎖保護(hù)動作,鍋爐跳閘。
3.5 鍋爐BMS控制系統(tǒng)集成電子設(shè)備老化
原鍋爐BMS控制系統(tǒng)邏輯功能的實(shí)現(xiàn)是由硬件實(shí)現(xiàn)的,由于運(yùn)行多年,邏輯卡件和功能塊卡件的電子原件已老化,一些控制電路板上的電子原件經(jīng)常損壞,系統(tǒng)電源的配置也不合理,容易因現(xiàn)場的線路破損接地使系統(tǒng)電源崩潰,造成鍋爐BMS控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障而產(chǎn)生鍋爐跳閘。
3.6 電網(wǎng)失壓
二期發(fā)電機(jī)組發(fā)出的電能經(jīng)過升壓變將發(fā)電機(jī)出口電壓升至35kV,通過連接廣鋼水電廠二總降35kV母線V段53#柜與廣鋼電網(wǎng)并列運(yùn)行。近幾年由于電網(wǎng)上設(shè)備故障造成電網(wǎng)失壓現(xiàn)象時有發(fā)生,多次造成對鍋爐設(shè)備的電氣開關(guān)接觸器因失壓而斷開,鍋爐聯(lián)鎖跳閘。
3.7 UPS系統(tǒng)故障
UPS系統(tǒng)是一套保證發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)和保安系統(tǒng)所需的穩(wěn)定電源的供電系統(tǒng)。近幾年出現(xiàn)了UPS系統(tǒng)失電、UPS逆變器故障關(guān)閉的原因造成控制電源不穩(wěn)定甚至斷電,鍋爐的BMS控制系統(tǒng)的電源供電質(zhì)量不高,易受電網(wǎng)波動影響。使鍋爐的BMS控制系統(tǒng)出現(xiàn)斷電,造成鍋爐跳閘。
3.8 其它原因
除了上述造成鍋爐跳閘的主要原因外,還有儀表工檢查誤動作的人為操作不當(dāng)。運(yùn)行人員在操作過程中,未有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程要求,在運(yùn)行中監(jiān)控注意力不集中,未能及時發(fā)現(xiàn)不正常相象,在出現(xiàn)異常相象時又沒有及時分析,造成事故加大,反映出技術(shù)上有缺陷。運(yùn)行人員和值長之間信息溝通不暢,反映出現(xiàn)場指揮者沒有及時了解情況和進(jìn)行必要的監(jiān)督,存在指揮上的問題。
4 處理問題的方法和措施
4.1 鍋爐燃燒器改進(jìn)
通過鍋爐燃燒熱效率試驗(yàn),對二期鍋爐煤粉燃燒器進(jìn)行改造,采用軸向進(jìn)風(fēng)旋流燃燒器,很好地解決了原來鍋爐燃燒器煤種適應(yīng)性差、煤粉進(jìn)入爐膛后著火困難,燃燒不均勻的缺點(diǎn),不再出現(xiàn)因爐膛工況稍有波動,燃燒器的火焰監(jiān)測器瞬間監(jiān)測不到火焰信號而造成聯(lián)鎖跳閘的情況。
4.2鍋爐BMS控制系統(tǒng)改進(jìn)
對原有的BMS進(jìn)行了改造,由PLC替代原來的硬件邏輯功能卡,對電源進(jìn)行分離,現(xiàn)場至系統(tǒng)的電源與主PLC的電源分開,增加故障診斷功能和第一故障鎖定功能,對DCS遠(yuǎn)程控制輸出/輸入模塊、控制電路板進(jìn)行更新,對各參數(shù)的運(yùn)行反饋信號線進(jìn)行重新調(diào)整固定,加裝套管,定期進(jìn)行檢查和更換,消除了因反饋信號錯誤以及BMS系統(tǒng)故障引起的聯(lián)鎖保護(hù)誤動作。
4.3 改進(jìn)爐膛火焰監(jiān)測器
爐膛火焰監(jiān)測器經(jīng)過改造后,火焰監(jiān)測器的監(jiān)視位置處于最佳位置。采用火監(jiān)旁路,并對系統(tǒng)邏輯進(jìn)行修改,當(dāng)爐膛火焰擾動時,兩個火監(jiān)同時檢測到火焰熄滅,聯(lián)鎖保護(hù)才動作,解決了單個火監(jiān)對爐膛火焰監(jiān)測的不全面而引起的全部火焰消失聯(lián)鎖保護(hù)動作的問題。
4.4改造鍋爐點(diǎn)火槍
由于原設(shè)計(jì)采用的液化氣點(diǎn)火器點(diǎn)火成功率低,經(jīng)常出現(xiàn)點(diǎn)火故障,當(dāng)制粉系統(tǒng)故障跳閘或煤質(zhì)差燃燒不穩(wěn)定,不能及時投入輕油槍,起不到助燃和穩(wěn)燃作用。原有點(diǎn)火槍要與輕油槍同步進(jìn)出爐膛,故不可避免地會造成槍頭積碳、黏附油污等,甚至結(jié)焦。最終導(dǎo)致點(diǎn)火槍打不出電火花,也就使點(diǎn)火失敗。同時,點(diǎn)火槍容易受潮,導(dǎo)致點(diǎn)火回路出現(xiàn)接地或短路現(xiàn)象,從而導(dǎo)致點(diǎn)火失敗。另外,液化石油氣與壓縮空氣的混合比例也會影響點(diǎn)火的成功與否。點(diǎn)火槍產(chǎn)生電火花效果好壞,取決于點(diǎn)火槍槍頭處電火花桿與端面的間隙大小,而這一間隙很容易改變,必須經(jīng)常調(diào)整。經(jīng)過改進(jìn),將原來的液化氣點(diǎn)火器改為高能電子脈沖點(diǎn)火器后,點(diǎn)火成功率大大提高,點(diǎn)火槍不再出現(xiàn)點(diǎn)火故障的情況。提高了鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
4.5 改進(jìn)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)反饋
在引風(fēng)機(jī)原來單個狀態(tài)反饋信號輔助端子基礎(chǔ)上,增加一個狀態(tài)反饋輔助觸點(diǎn),同時對原輔助端子進(jìn)行加固,解決了由于單個觸點(diǎn)松動,不能準(zhǔn)確反映引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)因運(yùn)行狀態(tài)反饋錯誤而跳閘的誤動作。
4.6 改造儀用空氣系統(tǒng),落實(shí)儀用空氣系統(tǒng)定期檢查與維護(hù)制度
規(guī)定檢查周期與檢查項(xiàng)目及要求,進(jìn)行定期維護(hù)和檢查,按設(shè)備定期轉(zhuǎn)換制度輪換備用的空壓機(jī)運(yùn)行,停下的空壓機(jī)用壓縮空氣吹掃風(fēng)冷器和進(jìn)風(fēng)濾網(wǎng)進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)。更換老化、脆裂的儀用空氣管道和損壞的疏水閥,采用優(yōu)質(zhì)的儀表調(diào)節(jié)閥及空氣減壓閥,有效降低壓縮空氣系統(tǒng)故障泄漏率。在一期、二期電站儀用空氣系統(tǒng)之間加裝連通管,連通管上加裝自動開啟裝置,當(dāng)壓力突然降低時,連通管接通,由一期電站儀用空氣系統(tǒng)補(bǔ)充儀用壓縮空氣。運(yùn)行人員定時進(jìn)行巡檢,保證儀用空氣壓力穩(wěn)定。
4.7對原有I/O模塊所接的輸入輸出信號進(jìn)行重新分配
硬件異常多出在I/O通道連接回路設(shè)計(jì)安裝不合理,系統(tǒng)回路劃分不清晰,容易造成故障的進(jìn)一步擴(kuò)大,部分重要跳閘信號與一般的報(bào)警信號放在同一模塊上,當(dāng)某個通道接點(diǎn)接地,導(dǎo)致I/O模塊電源開關(guān)跳閘,I/O失電,所有通道都失靈,使故障進(jìn)一步擴(kuò)大。我們將重要的跳閘信號和一般的報(bào)警信號重新進(jìn)行編排、分離,分別接入不同的I/O模塊上,主次分明。同時要求儀表人員提高工作質(zhì)量,按規(guī)范進(jìn)行儀表線的駁接,在裝接儀表線時確保接線的完好、安全,發(fā)現(xiàn)接線端子缺損時,及時進(jìn)行處理和上報(bào)缺陷,鍋爐檢修時對儀表線路進(jìn)行檢查,重要的跳閘信號加裝套管保護(hù)。
4.8 對UPS系統(tǒng)進(jìn)行改造
對UPS電源系統(tǒng)進(jìn)行測試,檢查外圍設(shè)備,同時要求儀表人員檢查儀表系統(tǒng),對可能存在的間歇性接地情況進(jìn)行排除處理。選購一臺優(yōu)質(zhì)的6000VA UPS電源,直接供給BMS,提高供電質(zhì)量。
4.9 提高運(yùn)行人員的操作水平
定期對運(yùn)行人員進(jìn)行實(shí)操考核與反事故演習(xí),要求生產(chǎn)指揮者、運(yùn)行人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高現(xiàn)場指揮能力、運(yùn)行操作技能和技術(shù)素養(yǎng),嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
5 效果
經(jīng)過對以上原因的準(zhǔn)確判斷和各項(xiàng)措施的落實(shí),近幾年二期電站142 t/h鍋爐故障跳閘次數(shù)呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(見表1)。
經(jīng)過改造后的鍋爐整體性能有所提高,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性得到提高,鍋爐故障跳閘的次數(shù)也明顯減少,鍋爐熱效率也有所提高。
6 結(jié)束語
在采取以上措施后,鍋爐跳閘次數(shù)呈明顯的下降趨勢,但電網(wǎng)瞬時失壓對鍋爐機(jī)組電氣設(shè)備的沖擊,造成鍋爐電氣設(shè)備開關(guān)跳閘的事故仍然時有發(fā)生。為了保證142t/h鍋爐的安全和正常運(yùn)行,除了采取措施消除由于鍋爐BMS控制系統(tǒng)連鎖保護(hù)誤動作導(dǎo)致鍋爐跳閘之外,還必須對電網(wǎng)失壓對鍋爐安全運(yùn)行的影響進(jìn)行研究。在電網(wǎng)波動的情況下,如何保證鍋爐電氣設(shè)備的安全運(yùn)行,對保證鍋爐的安全運(yùn)行就顯得尤為重要,在今后完善鍋爐故障跳閘處理中進(jìn)一步解決好。擬對鍋爐各設(shè)備的電氣開關(guān)進(jìn)行抗沖擊試驗(yàn),合理選配優(yōu)良的電氣開關(guān),以及加裝防晃電裝置,保證鍋爐電氣設(shè)備在電網(wǎng)失壓的情況下能夠很好地起到安全運(yùn)行的作用。
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