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余熱回收技術(shù)在注汽鍋爐上的應(yīng)用及效果
發(fā)布時(shí)間:2013-10-26 08:51 來(lái)源:未知
孤島采油廠有固定注汽站5座,注汽鍋爐9臺(tái),擔(dān)負(fù)著全廠近300口稠油熱采井的注汽任務(wù)。注汽鍋爐在啟動(dòng)過(guò)程巾,每臺(tái)年消耗原油4600t,全廠9臺(tái)鍋爐年消耗原油達(dá)4.14×104t,成本高;而對(duì)流段排煙溫度高達(dá)649~760℃,卻沒(méi)及時(shí)回收,熱損失大。同時(shí),對(duì)流段內(nèi)翅片管易積灰,且由于裝置不易拆裝的原因,清灰難度大,不徹底。為解決以上問(wèn)題,降低成本,提高注汽鍋爐的熱效率。從2001年7月開(kāi)始,孤島采油廠在渤21斷塊注汽站推廣煙氣余熱回收技術(shù),應(yīng)用ZG-23C針形管換熱器裝置,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),見(jiàn)到了明顯的效果。
1.回收裝置的選用和相關(guān)技術(shù)參數(shù)
油田注汽鍋爐對(duì)流段是煙氣排出的唯一通道,為此,對(duì)流段內(nèi)管束結(jié)構(gòu)和布置要使傳熱系數(shù)最高,煙氣壓力降為最小,爐殼側(cè)墻和管子的間隙應(yīng)小于6mm,不能過(guò)大。為此,采油廠選用了青島華騰電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的ZG-23C針形管余熱回收裝置。它采用了針形管強(qiáng)化傳熱元件,不僅可以使煙側(cè)的受熱面積大大增加,同時(shí),可以使煙氣流經(jīng)針形管表面時(shí)形成強(qiáng)烈的紊流,起到提高熱效率和減少煙灰積聚的作用。另外,它有一套白動(dòng)噴淋吹灰裝置,可以減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)延長(zhǎng)對(duì)流段水洗的間隔時(shí)間,使注汽鍋爐一直能保持在高效率下運(yùn)行,可以加強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)適用性。
2.回收裝置的結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)安裝機(jī)理
(1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介。ZG-23C針形管余熱回收裝置由上、下聯(lián)箱、殼體、針形管組及吹灰裝置組成。
(2)安裝機(jī)理。安裝時(shí)將注汽鍋爐對(duì)流段的煙箱提高,把該余熱回收裝置安放在對(duì)流段的出口。同時(shí),將原給水系統(tǒng)加以改進(jìn),即讓3D-G23/20.5型柱塞泵前溫度為常溫(25℃)的給水先經(jīng)過(guò)針形管換熱器的進(jìn)口,在換熱器內(nèi)加溫到40~50℃后,經(jīng)其出口再流過(guò)柱塞泵。
3.注汽過(guò)程中的應(yīng)用及效果分析
(1)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。2000年7月,孤島油田渤21斷塊注汽站開(kāi)始安裝煙氣余熱回收裝置,在對(duì)B21-4X9、B2110 16、B21- 2 -16等10口井的注汽過(guò)程巾進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。該站兩臺(tái)注汽鍋爐2000年7月以前平均運(yùn)行400h后,積灰厚度能達(dá)0.8mm,且有片狀的結(jié)焦物,此時(shí)清灰一次。在應(yīng)用ZG-23C針形管余熱回收裝置后,為檢驗(yàn)運(yùn)行效果,保證了同樣的注汽參數(shù)。經(jīng)過(guò)同樣的運(yùn)行時(shí)間,打開(kāi)對(duì)流段側(cè)板檢查清灰情況;檢查燃料原油的消耗量;試驗(yàn)自動(dòng)噴淋裝置的應(yīng)用效果。
(2)確立試驗(yàn)過(guò)程中的注汽參數(shù)。每次注汽鍋爐啟運(yùn)后,為保證對(duì)效果的檢驗(yàn),必須使注汽參數(shù)在相同的條件下:注汽干度為70%;運(yùn)行時(shí)間誤差為96h;煙氣中CO含量為8%~12%;煙氣中C02含量為小于0.8%。
(3)效果分析。從2000年7月至2001年9月,渤21斷塊注汽站共注汽10井次,注汽鍋爐運(yùn)行1068h。該針形管余熱回收裝置每小時(shí)可以將柱塞泵進(jìn)口水溫提高約25℃,按照蒸汽吸收的熱量相當(dāng)于高壓注汽鍋爐提高了4%的熱效率。積灰程度和清灰的次數(shù)都比以前降低了。從運(yùn)行效果看,安裝針形管余熱回收裝置后,注汽鍋爐的每月消耗油量684t;而應(yīng)用余熱回收技術(shù)前,注汽鍋爐每月的耗油量是713t,相當(dāng)每月可以節(jié)約燃料原油29t,按每噸1500元計(jì)算,則每月可節(jié)約費(fèi)用4. 35萬(wàn)元。應(yīng)用該技術(shù)前,注汽鍋爐每運(yùn)行400h左右,則對(duì)流段的積灰可以達(dá)0. 8mm;而應(yīng)用該裝置后,在2001年1月即注汽鍋爐運(yùn)行到396h后,檢查積灰情況,發(fā)現(xiàn)此時(shí)對(duì)流段的積灰厚度只有約0. 2mm,而10口井全部注完,當(dāng)注汽鍋爐運(yùn)行到1068h,檢查積灰,灰塵總厚度才約0.4mm,見(jiàn)不到片狀物附在爐管。降低了對(duì)流段積灰厚度。此時(shí),應(yīng)用了自
動(dòng)噴淋吹灰裝置,效果良好,對(duì)流段的灰塵清除徹底,減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
4、結(jié)論
(1)余熱回收技術(shù)應(yīng)用后,提高了鍋爐熱效率,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)能效果明顯,說(shuō)明此技術(shù)在注汽鍋爐上的應(yīng)用是成功的。
(2)該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用,使注汽鍋爐對(duì)流段的積灰強(qiáng)度減小了;增加了自動(dòng)噴淋吹灰裝置,減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,有一定的社會(huì)效益。
(3)該項(xiàng)技術(shù)投資少,不到1年的時(shí)間即可收回設(shè)備的投資費(fèi)用,見(jiàn)效快,且施工藝簡(jiǎn)單,是一項(xiàng)實(shí)用的節(jié)能技術(shù)。
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