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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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350MW機(jī)組鍋爐兩側(cè)二次風(fēng)量不平衡的原因分析及對(duì)策

發(fā)布時(shí)間:2013-10-17 08:35    來(lái)源:未知

1、前  言
    華能南通電廠1號(hào)機(jī)組(350 MW)鍋爐是加拿大BabocockδWillcox公司生產(chǎn)的Carolina型燃煤鍋爐,于1 989年9月投入運(yùn)行。一段時(shí)間以來(lái),1號(hào)鍋爐由于鍋爐A、B兩側(cè)二次風(fēng)量不平衡導(dǎo)致鍋爐燃燒出現(xiàn)問題:爐膛出口兩側(cè)煙氣溫度偏差較大,機(jī)組負(fù)荷300 MW左右時(shí),B側(cè)煙氣溫度高于A側(cè),最高相差200'C左右;爐膛出口處B側(cè)的結(jié)渣結(jié)焦情況比A側(cè)嚴(yán)重;B側(cè)二級(jí)過熱減溫水量比A側(cè)高;飛灰可燃物偏高,尤其是B側(cè)。通過分析與查找,發(fā)現(xiàn)了造成鍋爐二次風(fēng)量不平衡的主要原因,并采取了相應(yīng)的措施,改善了1號(hào)鍋爐的運(yùn)行狀況。
2、設(shè)備概況
    華能南通電廠1號(hào)鍋爐采用正壓直吹式燃燒系統(tǒng),燃燒器為前后墻對(duì)稱布置,火焰為前后正沖懸浮燃燒,共布置4層燃燒器。二次風(fēng)由送風(fēng)機(jī)輸送至空氣預(yù)熱器,加熱后分2路引至鍋爐前后墻8只分層風(fēng)箱進(jìn)入爐膛,每只分層風(fēng)箱配置2只小風(fēng)門,對(duì)進(jìn)入該層的二次風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。空氣預(yù)熱器采用風(fēng)罩回轉(zhuǎn)雙流程空氣預(yù)熱器。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
3、原因查找與分析
    試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),機(jī)組負(fù)荷300 MW左右時(shí),在2臺(tái)送風(fēng)機(jī)馬達(dá)電流相同、送風(fēng)機(jī)出口二次風(fēng)量基本一致的情況下,二次風(fēng)經(jīng)過空氣預(yù)熱器至兩側(cè)大風(fēng)箱時(shí),由安裝于大風(fēng)箱內(nèi)的機(jī)翼測(cè)風(fēng)元件(經(jīng)過標(biāo)定)所測(cè)得的A側(cè)二次風(fēng)量比B側(cè)高60t/h左右。A、B兩側(cè)進(jìn)入爐膛的二次風(fēng)量差異,造成鍋爐兩側(cè)燃燒發(fā)生偏差。在總二次風(fēng)量一定的情況下,二次風(fēng)量偏小的一側(cè)(B側(cè)),二次風(fēng)混入煤粉氣流的時(shí)機(jī)及動(dòng)能均受到影響,造成不完全燃燒和爐膛出口溫度高,二級(jí)減溫水量大等現(xiàn)象。兩側(cè)燃燒的偏差一方面使飛灰可燃物異常升高,另一方面使煙溫高的一側(cè)易發(fā)生結(jié)焦,從而導(dǎo)致整個(gè)受熱面受熱不均,局部受熱面因超溫而爆管,其危害不容忽視。
    經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),造成A、B兩側(cè)二次風(fēng)量差異的主要原因是,2臺(tái)空氣預(yù)熱器的一次風(fēng)漏風(fēng)量偏大且兩側(cè)存在較大差異。由于風(fēng)側(cè)的壓力高于煙氣側(cè)的壓力,這樣一次風(fēng)不僅要漏到煙氣側(cè),還要漏到二次風(fēng)側(cè)。由于風(fēng)罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率比較大,加之十多年的運(yùn)行,風(fēng)罩發(fā)生變形、多處發(fā)生破損,一次風(fēng)漏入二次風(fēng)側(cè)的漏風(fēng)量就特別大。當(dāng)2臺(tái)空氣預(yù)熱器一次風(fēng)漏入二次風(fēng)側(cè)的漏風(fēng)量相差較多時(shí),就會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入鍋爐兩側(cè)的二次風(fēng)量發(fā)生差異,并對(duì)鍋爐燃燒產(chǎn)生不利影響。
4、調(diào)整措施
4.1送風(fēng)機(jī)設(shè)偏置
    為了調(diào)平鍋爐兩側(cè)的二次風(fēng)量,我們嘗試對(duì)A、B兩側(cè)送風(fēng)機(jī)設(shè)偏置運(yùn)行。要求運(yùn)行人員在總二次風(fēng)量維持正常運(yùn)行值的情況下,提高B側(cè)送風(fēng)機(jī)的出力,降低A側(cè)送風(fēng)機(jī)的出力。送風(fēng)機(jī)設(shè)偏置后,鍋爐兩側(cè)二次風(fēng)量的偏差變小,但仍然無(wú)法將兩側(cè)的二次風(fēng)量調(diào)平,原因在于:為防止出力大的送風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流不超限,風(fēng)機(jī)必須留有一定裕量,而出力小的送風(fēng)機(jī)則須防止因動(dòng)葉開度過小而發(fā)生喘振。這樣就會(huì)導(dǎo)致高負(fù)荷時(shí)因二次風(fēng)量不足鍋爐欠風(fēng)、低負(fù)荷時(shí)2臺(tái)送風(fēng)機(jī)出力難以維持較大偏差的問題,因此,通過對(duì)送風(fēng)機(jī)設(shè)偏置運(yùn)行來(lái)調(diào)平鍋爐兩側(cè)的二次風(fēng)量存在一定困難。
4.2二次小風(fēng)門設(shè)偏置
    二次風(fēng)通過空氣預(yù)熱器加熱后,分2路引至鍋爐前、后墻8只分層風(fēng)箱(前、后墻各4個(gè))進(jìn)入爐膛,每只分層風(fēng)箱共配置2只二次風(fēng)量調(diào)節(jié)檔板,分別調(diào)節(jié)進(jìn)入該層的兩側(cè)的二次風(fēng)量。二次風(fēng)量調(diào)節(jié)檔板原來(lái)的控制邏輯是前、后墻控制,即同一層兩側(cè)檔板開度一致,前、后墻檔板開度可以設(shè)置偏差(開度可不同)。為調(diào)平鍋爐二側(cè)的二次風(fēng)量,我們將二次風(fēng)量調(diào)節(jié)檔板的控制邏輯進(jìn)行了修改,由前、后墻控制改為兩側(cè)控制,即同一側(cè)前后墻檔板開度一致,兩側(cè)調(diào)節(jié)檔板開度可設(shè)偏差。通過多次試驗(yàn)與調(diào)整,將各層B側(cè)二次風(fēng)量檔板開度設(shè)置為比A側(cè)大3. 5%左右時(shí),兩側(cè)二次風(fēng)量基本調(diào)平。
5、風(fēng)量調(diào)整效果
5.1爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差減小
    使用RATEK激光測(cè)溫儀,在鍋爐標(biāo)高44.9 m處,A、B兩側(cè)對(duì)應(yīng)看火孔位置,對(duì)爐膛出口煙溫進(jìn)行了測(cè)量,A、B兩側(cè)爐膛出口煙溫偏差最大值由調(diào)整前的227^C下降為78'C,有比較明顯地下降。
5.2飛灰可燃物下降,經(jīng)濟(jì)性提高
    兩側(cè)二次風(fēng)量調(diào)平后,鍋爐燃燒情況得到改善,特別是高負(fù)荷時(shí),二次風(fēng)量相對(duì)比較充足,飛灰可燃物得到下降。月度平均飛灰可燃物值由調(diào)整前的6%~7%下降為3%~4%;另一方面,對(duì)煤種的適應(yīng)能力提高,當(dāng)燃用燃燒特性不太好的煤種時(shí),飛灰可燃物極端值比風(fēng)量調(diào)整前有較大幅度的下降,波動(dòng)較以前小。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
6、結(jié)束語(yǔ)
    造成鍋爐兩側(cè)二次風(fēng)量不平衡的主要原因是2臺(tái)空氣預(yù)熱器一次風(fēng)漏入二次風(fēng)側(cè)的漏風(fēng)量偏大且兩側(cè)漏風(fēng)量相差較多。通過對(duì)各層二次風(fēng)量調(diào)節(jié)檔板兩側(cè)設(shè)偏置后,鍋爐兩側(cè)二次風(fēng)量基本維持平衡,燃燒工況有較大改善,燃燒效率也有提高。但上述調(diào)整措施只是通過運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)整,以緩解因設(shè)備缺陷對(duì)鍋爐運(yùn)行帶來(lái)的不良影響。要根本解決二次風(fēng)量不平衡的問題,必須從空氣預(yù)熱器著手,通過對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造或修復(fù),解決空氣預(yù)熱器存在的風(fēng)側(cè)漏風(fēng)量嚴(yán)重偏大的問題。

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