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生物質鍋爐新聞動態(tài)

 

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135 MW機組摻燒高爐煤氣改造

發(fā)布時間:2013-08-14 08:35    來源:未知

1、機組概況
    馬鋼熱電總廠135 MW機組汽機、發(fā)電機主體設備由北重汽輪機有限公司提供,鍋爐主體設備由東方鍋爐股份公司生產,一次中間再熱Ⅱ型布置,超高壓、單汽包、單爐膛、燃燒器為四角布置切圓燃燒、直吹式制粉系統(tǒng)、布袋除塵、固態(tài)排渣、露天布置、最大高爐煤氣摻燒量為13萬m3/h,鍋爐保證效率為89%。
    135MW機組自2006年12月24日第一次點火,歷經沖管、酸洗、安全閥校驗、3000 r/min電氣實驗等節(jié)點工作,到2007年3月27日機組通過168h試運結束,機組共耗0#輕柴油1700余t.鍋爐運行基本正常。
2、現(xiàn)狀調查、目標設定
    通過近三個月的運行分析,135 MW機組鍋爐部分總體運行平穩(wěn),主要經濟指標基本達到設計要求。但是:調試過程中消耗了大量的0#輕柴油,不僅浪費了巨額資金,還對布袋除塵器的安全運行構成威脅。我們認為如對高爐煤氣系統(tǒng)實施改造,進一步優(yōu)化系統(tǒng),完全可以取代0號輕柴油,降低發(fā)電成本,而且能確保布袋除塵器和機組安全穩(wěn)定運行。原設計的煤氣燃燒器存在以下三方面不足,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
2.1  燃燒器選型不合理生物質鍋爐
    135 MW機組選用的煤氣燃燒器是直流型,布置在爐膛四角的最下方,下排煤氣燒咀內空氣側布置一根焦爐煤氣點火槍,上面煤氣燒咀無點火裝置。在鍋爐冷態(tài)點火時,先用點火裝置將焦爐煤氣引燃,再投高爐煤氣。由于燃燒器是直流型,空氣與煤氣混合較差,同時燃燒后的火焰擴散角很小,通常情況下很難將上排高爐煤氣引燃。在運行調試過程中,我們曾努力將上排煤氣引燃都失敗了。
2.2點火用的焦爐煤氣槍安裝位置不合理
    焦爐煤氣作為點火氣源,布置在高爐煤氣燒咀的空氣側內,單只流量僅有200m3/h左右,而且與高爐煤氣混合不均,風量調整不當很容易造成熄火,調整到燃燒穩(wěn)定的工況非常困難,給運行人員帶來不必要的麻煩。
2.3在確保設計參數(shù)的情況下?lián)綗课催_到要求
    135MW機組8個煤氣燒咀原設計總量為13萬m3/h,通過運行,實際只能摻燒到8萬m3/h,遠沒有達到設計要求。
  基于上述三點原因,該鍋爐摻燒高爐煤氣系統(tǒng),在冷態(tài)啟動時,不能起到穩(wěn)燃和助燃效果;在點火初期和低負荷時,需要用助燃油提高爐膛溫度,只有這樣才能保證鍋爐燃燒系統(tǒng)穩(wěn)定。
3、技術改造
  通過和設計院、東方鍋爐廠多輪會談,反復推敲,最后確定將原來直流燃燒器改型,并對焦爐煤氣點火裝置進行了優(yōu)化。具體改造方案如下:
3.1煤氣燒咀選型不合理,決定將原直流燃燒器改為雙旋流燃燒器,見圖1。
    從圖1中可以看出,這種雙旋流燃燒器有三個顯著特點:
    (1)煤氣燃燒器內增加了焦爐煤氣點火裝置,其目的是利用馬鋼現(xiàn)有的高爐煤氣和焦爐煤氣,在點火初期和低負荷穩(wěn)燃時,取代0#輕柴油,降低生產成本。
    (2)煤氣和二次風出口增加了旋流裝置,另外二次風又增設了導向裝置,將出口的二次風折向高爐煤氣旋流區(qū)內,便于煤氣和空氣充分混合,同時由于煤氣混合氣體的高速旋轉,延長了煤氣在爐膛的停留時間,對降低各段煙溫起著積極的作用。這點從煤氣燃燒的實際情況也可以看出,煤氣的主著火區(qū)在燃燒器噴口0.5 m附近。
    (3)在燒嘴出口四周增設了衛(wèi)燃帶,減少了附近水冷壁的吸熱,確保了燒嘴四周高溫,有利于煤氣、煤粉的穩(wěn)定燃燒,降低了燃燒室火焰中心位置,對降低鍋爐的排煙溫度和提高鍋爐效率,也都起著很重要的作用。
3.2針對焦爐煤氣引燃高爐煤氣效果差問題,此次改造將焦爐煤氣燒咀放在高爐煤氣通道內(見圖1),通過高爐煤氣旋流片的作用將焦爐煤氣火焰吸卷到高爐煤氣火焰中,這樣對高爐煤氣的燃燒穩(wěn)定起到了積極的作用。
3,3針對高爐煤氣摻燒量量足問題,經過東方鍋爐廠和設計院重新計算,將原來進入高爐煤氣燒咀的進口尺寸∮273改成<∮450(見圖1)。
4、改造效果
    此次135 MW機組煤氣系統(tǒng)改造,用了近二十
天的時間順利完成,機組予4月28日10:12分正式
點火。按照改造前確定的點火方案:
    (1)在爐膛負壓建立后.分別投入下層四只焦爐
煤氣火咀:
    (2)根據(jù)升溫升壓需要,分別投入下層四只高爐煤氣火咀,觀察其燃燒情況,高爐、焦爐煤氣著火穩(wěn)定;
    (3)在汽包壁溫差容許范圍內,逐步投入上層高爐煤氣,觀察其燃燒情況,上、下層煤氣燃燒穩(wěn)定。
    (4)在發(fā)電機并網(wǎng)后,繼續(xù)加大高爐煤氣流量,煤氣燃燒仍然穩(wěn)定,在高爐煤氣增加到13.5萬rri3ni時,也沒有出現(xiàn)煤氣脫火和滅火等現(xiàn)象,更沒有破壞爐內的空氣動力場,受熱面各段煙溫度正常。
  (5)在調試中發(fā)現(xiàn),在煤氣量增加到10萬m3/h以上時,爐膛溫度達到600℃,完全滿足500℃投粉要求。
    改造后的高爐煤氣系統(tǒng),在鍋爐冷態(tài)和低負荷下運行情況穩(wěn)定,在負荷變化較大的工況下,也做了大量實驗,調試結果表明改造后的高爐煤氣系統(tǒng)在燃燒工況惡化時也能起到很好的穩(wěn)燃效果。改造前后主要經濟指標對比見表1:
  將改造前、后摻燒或不摻燒煤氣時的運行工況進行相比,主要經濟指標都在受控范圍內。綜合上述分析,無論是從實際運行情況,還是指標,改造是成功的。
5、經濟效益
5.1節(jié)煤效益
  機組全年按300天運行、煤氣摻燒30%按200天計算,全年摻燒煤氣節(jié)省原煤費用:原煤價×節(jié)煤量/小時×每天×全年
  即:450x (64.52-47.36) x24x200=3  706.66萬元
  全年摻燒煤氣費用:
  煤氣價格×(高、焦爐煤氣量、時)×每天×全年×熱值
即:7x(130+5)x24x200x3.7=1 678.32萬元
  全年節(jié)省原煤費用:
  3 706.66-1 678.32=2 028.34萬元
5.2節(jié)油效益
    由于135 MW機組汽機振動等原因,開機和停機時間較長,每年按機組起停各一次、耗油量按40t/h計算,即0.45萬元x40=18萬元
5.3節(jié)約廠用電效益
    投用30%高爐煤氣時,制粉系統(tǒng)磨煤機少運行一臺,節(jié)省廠用電費用:
    電價x1.732x電流×額定電壓×功率因數(shù)即:0.3x1,732x22x10000x0.859.72萬元
    以上三項共節(jié)約資金:
    2 028.34+18+9.72 =2 056.06萬元。
    此外:增燒高爐煤氣后,通過減少高爐煤氣放散,同時具有較好的環(huán)保效益和社會效益。

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