2001年,我公司改造了一臺DZL20 -1.6 -AⅡ型鍋爐。其引風(fēng)機采用變頻調(diào)節(jié),當(dāng)風(fēng)機頻率達到
39Hz時,空氣預(yù)熱器噪聲突然變大,達90dB以上。根據(jù)現(xiàn)場觀測,初步判定是風(fēng)道振動所致,增加筋板以提高剛性后,噪聲不減;再考慮空氣預(yù)熱器的外殼,將外殼用水泥加固一周,噪聲仍然未減。
一、原因分析
DZL20-1.6-AⅡ型鍋爐原設(shè)計的管式空氣預(yù)熱器由許多豎列的有縫薄壁鋼管和上、中、下管板組成。管子錯列布置,上下端與管板焊接形成立方體管箱。管箱外面裝有密封墻和空氣連通罩。煙氣在管內(nèi)由上向下流動,空氣在管外空間作橫向流動,沖刷外壁。鋼管尺寸為∮40x2mm,長度/=2.24m,共有776根,管孔距d1=75mm,d2=35mm。由熱力計算可知煙氣流速v=15.8m/s,空氣流速為vk=6.47m/s。
三門峽富通新能源銷售的生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,如下圖所示:
試驗研究表明,由于在管群氣室中產(chǎn)生了聲學(xué)共振,在管箱和連接罩內(nèi)造成穩(wěn)定、強大的氣壓脈動和噪聲,使外壁產(chǎn)生強烈的強迫振動。要消除振動必須從消除振源著手。管式空氣預(yù)熱器可用改變管子外形的方法,如采用螺旋肋片的管子,但其工藝成本高,因此一般從防振著手。如在管箱的管壁中沿空氣流向恰當(dāng)?shù)丶友b防振隔板,即可收到消除振動及噪聲的效果。結(jié)合本鍋爐空氣預(yù)熱器的具體情況,將噪聲判定為風(fēng)速快、風(fēng)壓高,引起管子、導(dǎo)流板劇烈振動所至。而風(fēng)速取決于空氣預(yù)熱器自身的結(jié)構(gòu),因此只能改進設(shè)計。
二、改進措施
為了達到降速減振的目的,根據(jù)實踐經(jīng)驗和理論分析對原空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)做了如下改動。
1.將鋼管變?yōu)椤?2x2mm,長度/=2.444m,并增加到791根,管孔距di=77mm,d2_45mm。
2.為了增加管子的剛性,管板由上、中、下三塊改為五塊對稱布置,即由一塊厚度8=12mm的上管板、三塊厚度a=6mm的中管板、一塊厚度8=14mm的下管板組成。
3.在箱體側(cè)板內(nèi)側(cè)砌筑厚度a=5 0mm的耐火水泥墻以減少振動。
4.為了增加剛性,將兩塊導(dǎo)流板由厚度a=4mm改為a=5mm。
計算表明,改造后煙氣流速降為v產(chǎn)13.9m/s,空氣流速降為vk=5.87m/s,符合設(shè)計技術(shù)條件。由于流速降低,相應(yīng)空氣側(cè)阻力由485.7Pa降為403Pa;煙氣側(cè)阻力由287Pa降為245Pa,風(fēng)壓減小。改進后空氣預(yù)熱器運行時噪聲明顯降低。當(dāng)風(fēng)機頻率達到50Hz時,噪聲在85dB以下。經(jīng)長期運行,效果良好。