0、引言
輸煤系統(tǒng)是火力發(fā)電廠輔機(jī)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,是保證火力發(fā)電廠穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素之一。黑龍江某公司3臺(tái)循環(huán)流化床
鍋爐機(jī)組輸煤制煤系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面原因,存在實(shí)際出力低、達(dá)不到原設(shè)計(jì)值、制煤顆粒曲線不合理、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用高等問題。該輸煤制煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)為雙路四段皮帶,出力為182 t/h,按規(guī)劃容量6x75 t/h循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組設(shè)計(jì),鍋爐入爐煤設(shè)計(jì)熱值為12 665 U/kg,顆粒>10 mm。貯煤場(chǎng)設(shè)有4個(gè)地下受煤斗,主設(shè)備為2臺(tái)跨度31.5 m、起重量St、終合出力200 t/h的橋式抓斗起重機(jī),用于煤場(chǎng)作業(yè);另外有2臺(tái)輪式裝載機(jī)和推煤機(jī)作為輔助設(shè)備。篩碎系統(tǒng)采用二級(jí)破碎一級(jí)篩分。在一級(jí)碎煤室內(nèi)設(shè)有2臺(tái)出力200 t/h的HSZ - 200型環(huán)
錘式破碎機(jī)及2臺(tái)BS - 250型波動(dòng)篩,還設(shè)有2臺(tái)ZHT -1型電動(dòng)緩沖滾筒。在二級(jí)碎煤室內(nèi)設(shè)有2臺(tái)出力200 t/h的PCHX80×180型環(huán)錘式破碎機(jī)。
1、輸煤制煤工藝過程
輸煤制煤系統(tǒng)是將原料煤矸石加工成符合鍋爐燃燒要求的顆粒并輸送至爐前倉(cāng)的全過程。系統(tǒng)的刨面展開簡(jiǎn)圖見圖1。

輸煤制煤工藝過程:由橋式抓斗起重機(jī)(輪式裝載機(jī)或推煤機(jī))將煤矸石送入地下受煤斗,經(jīng)其下方設(shè)置的電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)將煤矸石送入一段帶式輸送機(jī),由一段帶式輸送機(jī)將煤矸石運(yùn)至一級(jí)碎煤室的波動(dòng)篩進(jìn)行分級(jí),篩上<30 mm顆粒的煤矸石進(jìn)入一級(jí)破碎機(jī)進(jìn)行破碎,破碎至≯30 mm顆粒;篩下≯30 mm顆粒的煤矸石經(jīng)緩沖滾筒緩沖與一級(jí)破破碎后的煤一起進(jìn)入二段皮帶,由二段皮帶輸送機(jī)運(yùn)至二級(jí)破碎室,進(jìn)入二級(jí)破碎機(jī)進(jìn)行二次破碎,破碎至≯10 mm顆粒后落人三段帶式輸送機(jī)上,由三段帶式輸送機(jī)運(yùn)至主廠房煤倉(cāng)間的四段帶式輸送機(jī)上,經(jīng)四段帶式輸送機(jī)上的梨式卸料器依次送入1-3號(hào)鍋爐前倉(cāng)。整個(gè)輸煤制煤過程由PLC程序控制。
2輸煤制煤系統(tǒng)及設(shè)備存在的問題
該循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組于2003年10月投入運(yùn)行。該機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行初期,燃燒平均熱值為12540~16720 U/kg,隨著對(duì)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,機(jī)組燃煤熱值逐漸降低;到2008年,機(jī)組平均燃煤熱值只有9 614 ~10 450 kj/kg。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察和分析,發(fā)現(xiàn)輸煤制煤系統(tǒng)工藝和設(shè)備存在若干缺陷。
2.1制煤顆粒曲線不合理
輸煤制煤工藝過程因兩級(jí)破碎機(jī)之間無分級(jí)篩,造成~級(jí)破碎機(jī)破碎后≯10 mm顆粒煤和波動(dòng)篩篩下≯10 mm顆粒煤進(jìn)入二級(jí)破碎機(jī)再次進(jìn)行破碎,這是一種浪費(fèi)加工,產(chǎn)生如下弊病:
a.加大了二級(jí)破碎機(jī)的電耗和錘頭的磨損,影響系統(tǒng)出力。系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為182 t/h,實(shí)際最大出力僅能達(dá)到120t/h,平均出力為90 t/h左右,加速了二級(jí)破碎機(jī)錘頭磨損。
b.制煤顆粒曲線不合理。一方面,造成制煤顆粒過粉碎,制成的成品煤顆粒非常細(xì)小的粉狀煤含量較多(主要指≯0,1 mm顆粒的煤),這部分煤進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐,因循環(huán)流化床鍋爐燃燒室內(nèi)溫度較低,細(xì)小顆粒煤在爐內(nèi)停留時(shí)間短,一次難以燃盡,而且分離器又不易捕捉,致使飛灰可燃物增大,燃燒效率降低。細(xì)小顆粒煤不參加物料循環(huán),影響爐內(nèi)動(dòng)力、傳熱特性。另一方面,由于二級(jí)破碎機(jī)除鐵室腔無底板,破碎后達(dá)不到粒徑的大顆粒煤矸石、石頭等含量較多(燃煤熱值低,硬度較高,不易破碎),這部分大顆粒煤矸石、石頭等從除鐵室落人到成品煤中,進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐,不能全部循環(huán)流化,燃燒不徹底就排出爐外,降低了鍋爐的熱效率;密相區(qū)燃燒份額過大,爐床超溫結(jié)焦。運(yùn)行中為避免結(jié)焦,減少給煤,導(dǎo)致出力降低。
2.2煤濕時(shí)極易堵塞二級(jí)破碎機(jī)
雞東熱電有限公司所用燃煤多數(shù)為洗煤廠洗中煤,含水率高;部分燃料煤露天存放,雨季濕度加大;從煤礦采購(gòu)的相當(dāng)部分原煤本身的水分較高。煤濕時(shí)二級(jí)破碎機(jī)堵塞嚴(yán)重、頻繁,疏通清理二級(jí)破碎機(jī)極費(fèi)力、費(fèi)時(shí)。當(dāng)煤含水分9%~16%時(shí),其上煤量不能超過70 t/h,嚴(yán)重制約了系統(tǒng)制煤能力,影響機(jī)組負(fù)荷。
2.3二級(jí)破碎機(jī)錘頭磨損不均
由于二級(jí)破碎機(jī)中心線與上部二段皮帶輸送機(jī)中心線相差658 mm,二段皮帶下料槽與二級(jí)破碎機(jī)人料槽一側(cè)相對(duì)應(yīng),造成進(jìn)入二級(jí)破碎機(jī)的煤流集中在破碎機(jī)轉(zhuǎn)子軸向一側(cè),使破碎機(jī)錘頭磨損嚴(yán)重不均。靠近煤流側(cè)的錘頭磨損到更換程度時(shí),另一側(cè)錘頭磨損輕微,被迫與煤流側(cè)的錘頭同時(shí)更換,更換頻繁,維護(hù)量大;二級(jí)破碎機(jī)轉(zhuǎn)子上只有1/3、部分的錘頭能滿負(fù)荷工作,破碎機(jī)達(dá)不到滿負(fù)荷出力。
2.4二級(jí)碎機(jī)破篩板和錘頭強(qiáng)度不夠
二級(jí)破碎機(jī)篩板是由4塊長(zhǎng)970 mm的弧形鑄鋼耐磨板鑄成,每塊篩板中間只有一條筋板。因燃煤熱值低、煤中含有較多的不易破碎的矸石、石頭等,這些不易破碎的矸石、石頭還沒有被破碎到合格顆粒時(shí)硬從篩板珊逢中往外擠,由于篩板強(qiáng)度不夠,篩板篩逢就被擠大而無法保證制煤顆粒了。另外,1臺(tái)二級(jí)破碎機(jī)共有錘頭124件,分4排裝在轉(zhuǎn)子圓盤和搖臂上,由于錘頭數(shù)量多,體積小,強(qiáng)度低,錘頭頻繁碎裂,嚴(yán)重時(shí)每班至少出現(xiàn)1次錘頭碎裂現(xiàn)象。
3、輸煤制煤系統(tǒng)工藝改進(jìn)及設(shè)備完善
為了解決輸煤制煤系統(tǒng)工藝缺陷造成制煤能力低、制煤曲線不合理以及二級(jí)破碎機(jī)結(jié)構(gòu)問題,確定如下改造方案:把原來的輸煤制煤兩破一篩工藝流程改成兩破兩篩工藝流程,即在一、二級(jí)破碎機(jī)之間加分級(jí)篩,同時(shí)改進(jìn)二級(jí)破碎機(jī)不合理的進(jìn)料方式和二級(jí)破碎機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
3.1在二級(jí)破碎機(jī)前加分級(jí)篩
在二級(jí)破碎機(jī)前加設(shè)分級(jí)篩,篩機(jī)選型是改造的重點(diǎn)和難點(diǎn),所需要的分級(jí)篩屬于最終成品篩分,是細(xì)顆粒的分級(jí)。一般細(xì)顆粒物料的分級(jí)篩分級(jí)潮濕物料時(shí),其出力都會(huì)明顯降低,易堵篩孔;由于該公司儲(chǔ)煤場(chǎng)干煤棚較小,雨季時(shí)煤的水分較高,所進(jìn)燃料煤中含水分較高的煤矸石占進(jìn)煤量的1/2左右,燃料煤不但潮濕,而且粘性大,用常規(guī)的篩分設(shè)備不能發(fā)揮正常的分級(jí)功能。潮濕細(xì)粒級(jí)粘性物料的干法篩分是國(guó)內(nèi)外研究篩分技術(shù)的難點(diǎn),因?yàn)槌睗窦?xì)粒級(jí)粘性物料互相粘結(jié)成團(tuán),松散困難,黏附在篩面上堵塞篩孔,使篩面的有效篩分面積降低,導(dǎo)致篩分效率下降。目前國(guó)內(nèi)研制的能適合潮濕細(xì)粒級(jí)粘性物料分級(jí)的篩機(jī)主要有琴旋篩、螺旋分級(jí)篩、弛張篩以及GS型煤用概率分級(jí)篩等,還有增大振動(dòng)參數(shù)的大振幅強(qiáng)力振動(dòng)篩。河南太行振動(dòng)機(jī)械股份有限公司的GY21525型高振幅圓振動(dòng)篩既能滿足生產(chǎn)條件及出力要求,又基本上能滿足現(xiàn)場(chǎng)尺寸安裝要求,價(jià)格較其它型同等出力的篩機(jī)便宜近1/2,最后確定該型篩機(jī)為改造所用篩機(jī)。
GZY1525型高幅篩振動(dòng)強(qiáng)度非常大,足以使顆粒間的液體架橋斷裂,能達(dá)到較好的分級(jí)潮濕細(xì)顆粒物料的目的;雙層篩面強(qiáng)制預(yù)先篩分,克服了大顆粒阻礙細(xì)顆粒物料的透篩,加速了篩分過程,增大了篩機(jī)的處理能力;彈性篩面,使篩孔變形,覆蓋膜斷裂,篩面共振,使粘性成團(tuán)物料碎裂,使其透篩。該型篩機(jī)能滿足潮濕細(xì)顆粒物料的篩分,還具有體積小、處理量大的優(yōu)點(diǎn),很適合空間尺寸小、篩分的物料又比較濕的情況下選用。
3.2完善二級(jí)破碎機(jī)
3. 2.1 加裝二機(jī)破碎機(jī)除鐵室底板
二級(jí)破碎機(jī)工作腔是由破碎板、篩板、撥料板等部件組成,撥料板與機(jī)殼構(gòu)成除鐵室腔,該腔下無底板,破碎不了的硬物如鐵等從此排出。該機(jī)原設(shè)計(jì)除鐵室腔無底板,目的是為排出破碎不了的極少量的大顆粒物料,以便保護(hù)破碎機(jī)的安全。由于所燃用的燃料煤屬于低熱值劣質(zhì)煤,硬度高,不易破碎,除鐵室腔無底板使制煤不合格大顆粒量較多。除鐵室腔加設(shè)了底板時(shí),制煤能力大大下降,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了鍋爐燃煤的需要,并且過粉碎更加嚴(yán)重。在二級(jí)破前加設(shè)高幅篩以后,使進(jìn)入二級(jí)破碎機(jī)的煤量減少50%,又改進(jìn)了二級(jí)破碎機(jī)的進(jìn)料槽結(jié)構(gòu),使二級(jí)破碎機(jī)能滿負(fù)荷工作,在這種情況下將二級(jí)破碎機(jī)除鐵室腔加設(shè)了底板,既保證了制煤顆粒,又保證制煤能力,同時(shí)還避免了過粉碎。
3.2.2完善二級(jí)破進(jìn)料槽結(jié)構(gòu)
在二級(jí)破碎機(jī)前加篩改造后,將破碎機(jī)進(jìn)料槽加寬到和破碎機(jī)轉(zhuǎn)子一樣寬,并在進(jìn)料糟腔內(nèi)加設(shè)布料板,從而使破碎機(jī)沿轉(zhuǎn)子軸向長(zhǎng)度上都能均勻參于工作,破碎機(jī)出力達(dá)到了最大化。
3.2.3增加篩板強(qiáng)度
二級(jí)破碎機(jī)篩板是由4塊長(zhǎng)970 mm的弧形鑄鋼耐磨板組成,每塊篩板中間只有l(wèi)條筋板,篩板強(qiáng)度不夠,使不易破碎的矸石、小石頭等硬從篩板篩逢中往外擠,將篩板篩縫擠大,無法保證制煤顆粒。對(duì)此,將每塊篩板再增加2條筋板,每塊篩板有3道筋板,從而增加了篩板的強(qiáng)度。
3.2.4加大錘頭體積
二級(jí)破碎機(jī)錘頭由62個(gè)圓環(huán)和62個(gè)齒環(huán)組成,1個(gè)圓環(huán)和1個(gè)齒環(huán)為一組,1個(gè)圓環(huán)或齒環(huán)重量只有10kg,強(qiáng)度不夠,經(jīng)常碎裂。將1組圓齒環(huán)改成1個(gè)圓環(huán)或齒環(huán),圓環(huán)或齒環(huán)加大l倍,增加強(qiáng)度,延長(zhǎng)壽命,數(shù)量減半,但總重量沒有變,因而負(fù)荷沒有增加。
4、結(jié)論
輸煤制煤系統(tǒng)工藝改進(jìn)與設(shè)備完善后,其制煤能力明顯提高,制煤顆粒大小合理,提高了
鍋爐的熱效率,縮短了系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間,節(jié)省了二級(jí)
破碎機(jī)錘頭的消耗和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用,減輕了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。